綜合分析隔膜壓濾機(jī)造成事故的原因有哪些
- 發(fā)表時(shí)間:2019-03-22 00:30:29
- 來源:壓濾機(jī)公司
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綜合分析隔膜壓濾機(jī)造成事故的原因有哪些
洗煤廠隔膜壓濾機(jī)電氣控制改造的實(shí)踐
表2:壓濾機(jī)電氣事故分類匯總表
1)水槽限位故障原因分析及改進(jìn)方法
從上表看出,該故障的根本原因是限位開關(guān)被直接碰撞損壞或變形。
改進(jìn)方法:用無觸點(diǎn)SPP-D光電開關(guān)代替LXK3-20H/B接近開關(guān)。此光電開關(guān)不與水槽接觸從而不會產(chǎn)生碰撞損壞或變形,改進(jìn)后水槽限位故障下降90%。
2)罐進(jìn)風(fēng)閥、吹風(fēng)閥故障原因分析改進(jìn)
從統(tǒng)計(jì)表看出主要原因是控制孔堵塞,這是由于控制進(jìn)風(fēng)、吹風(fēng)的電磁閥本身的結(jié)構(gòu)決定的,該結(jié)構(gòu)的電磁閥對風(fēng)的壓力、純凈度都要求較高,可實(shí)際工作中,高壓風(fēng)的壓力難以保證于恒定壓力(4Mpa),尤其在多臺同時(shí)工作時(shí)更嚴(yán)重;另外,空氣壓縮機(jī)的高壓風(fēng)通過管路傳輸過程中,有潮濕的煤泥水或其他雜質(zhì)混入,而電磁閥的導(dǎo)向孔很小,因此及易堵塞。
改進(jìn)方法:用氣動蝶閥代替料罐進(jìn)風(fēng)電磁截止閥,用氣動球閥代替吹風(fēng)閥、壓榨風(fēng)閥。改進(jìn)后氣動閥的工作風(fēng)與操作風(fēng)是獨(dú)立的兩個(gè)系統(tǒng),操做風(fēng)控制氣動門的打開和關(guān)閉,工做風(fēng)進(jìn)入壓濾機(jī)。同時(shí)操做風(fēng)經(jīng)過過濾去雜,因次氣動閥工做十分可靠。
3)氣動閥的故障原因及改進(jìn)方法
氣罐進(jìn)氣閥正常工作時(shí)需要工作風(fēng)和操作風(fēng)。操作風(fēng)打開氣動閥門后,工作風(fēng)才能進(jìn)入罐內(nèi)。原設(shè)計(jì)的工作風(fēng)和操作風(fēng)都引自風(fēng)包下方同一處,在打開氣動閥門時(shí),風(fēng)包壓力較大,操作風(fēng)壓較高,此時(shí)氣動門動作還可以,當(dāng)工作用風(fēng)后,風(fēng)包內(nèi)壓力較小,特別是其它壓濾機(jī)同時(shí)用風(fēng)時(shí),罐內(nèi)風(fēng)壓一時(shí)補(bǔ)充不上,造成氣動閥動作不到位,相應(yīng)信號不能返回PLC,從而不能進(jìn)一步工作。所以說氣動閥控制失靈的根本原因是多臺壓濾機(jī)同時(shí)用風(fēng),使操作風(fēng)壓過低,氣動閥門產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)扭矩減少,當(dāng)閥體潤滑不好時(shí),阻力增大而不能動作。表3為某氣罐氣動閥在不同壓力下的可靠性實(shí)驗(yàn)。
表3:氣罐工作可靠性實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表
從表中可以看出,操作風(fēng)的風(fēng)壓對可靠性工作影響很大。風(fēng)壓低時(shí),動作緩慢,且常不到位,風(fēng)壓高時(shí),動作靈敏、可靠。解決方法:把氣罐進(jìn)風(fēng)閥的操作鳳管由各風(fēng)包下口引入,改為風(fēng)包的進(jìn)口處引入,并盡可能靠近壓風(fēng)機(jī),如圖3所示。隨后按上述方法,對吹風(fēng)閥、壓榨閥兩個(gè)電磁截止閥也改為氣動閥,改后均產(chǎn)生良好效果。
4)將PLC由原來FX2-64MR升級為FX2-80MR
PLC原選用FX2-64MR,輸入、輸出均為32點(diǎn),且輸入點(diǎn)用了30個(gè)。原3個(gè)電磁截止閥改為氣動蝶閥后,輸入點(diǎn)增加6個(gè),輸出點(diǎn)增加3個(gè),導(dǎo)致I/O點(diǎn)不夠用,只有升級PLC來解決。
改進(jìn)方法:把FX2-64MR升級為FX2-80MR,這樣輸入、輸出均為40點(diǎn),經(jīng)修改相應(yīng)程序后,即滿足要求。
5)其它改進(jìn):另外還對頭板限位、拉板限位、PLC輸出增加隔離變壓器,更新控制手把,增加拉板計(jì)數(shù),每小時(shí)噸煤處理量的統(tǒng)計(jì)等十幾項(xiàng)改進(jìn)。
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